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自動校秤在燒結配料中的應用

時間:2017-03-18 01:50:08   點擊數:

自動校秤在燒結配料中的應用

采用 Quantum PLC 計算機控制系統對整個工藝生產線實施在線控制,該控制系統主要完成配料系統皮帶秤流量,料倉料位等信號數據采集、超限報警、實時趨勢、歷史趨勢、圓盤下料 PID 回路控制及生產過程的邏輯控制等功能,從而實現自動配料。核子秤稱量系統改造后,提高了燒結配料自控系統的穩定性、可靠性和實時性,為今后燒結的穩定、順產、優質提供可靠的保障。

前言

萊鋼老區燒結配料皮帶稱量系統自投入運行以來,已運行多年,現在核子秤稱量系統設備故障率高,維護難度大,對現場生產造成了很大影響。隨著高爐生產節奏加快,燒結對配料的要求越來越高,配料作為燒結生產的重要環節,直接影響后續工序正常進行。現在燒結配料系統基本由操作人員手動操作配料圓盤下料,工人勞動強度大,配料精度低。急需對稱量系統進行改造。

 

將原皮帶稱量系統改造為中南電子高精度皮帶秤稱量系統,用 Quantum PLC 實現老區老區燒結配料稱量系統中的自動控制功能。實踐證明,該電子皮帶秤稱量系統性能穩定,計算精度高,減少了現場設備故障率,采用 Quantum PLC 自動控制系統,具有高可靠性,減輕了操作人員的工作量,能直接應用于現場,具有很好的推廣價值。

 

根據燒結配料工藝對自動控制系統的要求,采用 Quantum PLC 計算機控制系統對整個工藝生產線實施在線控制。該控制系統主要完成配料系統皮帶秤流量,料倉料位等信號數據采集、超限報警、實時趨勢、歷史趨勢、圓盤下料 PID 回路控制及生產過程的邏輯控制等功能。

1 .研發思路及技術方案制定

 

根據配料工藝要求,該系統采用 Quantum PLC 計算機系統對整個控制系統進行控制,主要完成流量,料位的數據采集,空倉、斷料報警,歷史趨勢記錄,圓盤下料量 PID 自動控制和生產過程的邏輯控制。編程軟件采用 unity5.0,這是基于 WIN7 的編程工具,為編程控制系統提供了專門的多語言開發環境。Unity 提供具有生成標準導出功能塊或 DFB 庫能力的編輯器,它們能夠在應用程序內重復調用。這些 DFB 塊能夠寫入梯形圖,功能塊圖,結構式文本或指令表語言中。監控軟件采用擴展性,靈活性,集成性極強的 IFIX5.0 系統,運行于 WIN7 中文平臺,通過 IFIX 5.0 對混勻配料工藝進行監控和遠程操作。

2 .系統控制功能

 

根據現場工藝要求,實現對流量、料位的實時數據采集。本系統實現了燒結配料設備的聯鎖啟停,單啟單停,料頭料尾對齊,當設備打到自動時,操作人員可以遠程對現場設備進行操作,也可以選擇設備聯鎖啟停,主要實現功能:

 

1)各倉的流量采用 PID 控制,各圓盤的下料量不用操作人員頻繁給定,只要設定各種成分的配比,系統將根據配料總量及各種成分的配比自動調節各倉的下料量,實現了自動配料,減輕了操作人員的勞動強度。而且三種給定模式可以互相無擾動切換,同樣保證了配料的精度。

 

2)料頭料尾對齊的功能大大提高了開停機時對配比的影響。

 

3)開啟皮帶前的電鈴預警系統幫助了操作人員進行開機前的檢查工作。

 

4)控制邏輯的多樣化滿足于現場的任意控制需求

5)當流量小于某一設定值時,系統將對這一狀況進行語音報警提示,現場操作人員注意這一情況,及時進行換倉或采取其他措施。

配料.jpg

3 結束語

 

該系統投入使用后,運行良好,極大的提高了混勻配料的精度,減輕了操作人員的負擔,安全方面也有了很大的進展,運行至今未出現由于此系統的原因導致的停機,此系統更適合于要求精度高的配料區域使用。

 


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